常州小型砂石專用選粉機(jī)廠
發(fā)布時(shí)間:2023-10-01 00:39:34
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使用砂石除塵器需要注意哪些問題?1、新舊除塵袋需要分開放因?yàn)槌龎m袋的使用壽命和除塵時(shí)間都有一個(gè)大致的范困,而如果新舊布袋混在一起放置,不定期清理會(huì)帶來一定的問題。2、布袋老化問題,有幾種情況會(huì)導(dǎo)致布袋出現(xiàn)老化現(xiàn)象。一種是氣體溫度過高。如果氣體溫度過高,除塵袋的過濾材料會(huì)硬化,硬化后會(huì)收縮。另一類是砂石濾料過濾氣體中含有一定的酸性或減性物,這些物質(zhì)與織物接觸,也有可能使除塵布袋老化。3、更換布袋后的除塵處理應(yīng)非常小心。取下布袋后,我們需要用壓縮空氣吹風(fēng)除塵布袋。之后,我們應(yīng)該仔細(xì)檢查是否有洞。如果有,我們應(yīng)該更換或修理它們。如果有頑固的粉塵不能吹到布袋上,也可以用清水洗??偠灾龎m袋在使用時(shí)要注意新舊除塵袋的分開,使用時(shí)要注意氣溫不能過高,也不能含有酸性或堿性物質(zhì)。

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除塵裝置清灰時(shí),含塵氣流進(jìn)入進(jìn)氣管,再進(jìn)入除塵器,含塵氣流經(jīng)進(jìn)氣管后由直線運(yùn)動(dòng)變成圓形運(yùn)動(dòng)。此時(shí),含塵率高的氣體粉塵顆粒與器壁接觸,失去慣性力,沿壁向下,進(jìn)入排灰管道。管道內(nèi)含塵氣體溫度的變化會(huì)引起鼓風(fēng)機(jī)軸線的變形,發(fā)生不平衡現(xiàn)象,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)發(fā)生振動(dòng)現(xiàn)象。1、除塵器的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)(很多企業(yè)使用的吸塵設(shè)備是袋式除塵器)直接影響能否正常工作。如果處理不當(dāng),除塵器設(shè)備可能很快失效。在進(jìn)行試運(yùn)行中要做好除塵設(shè)備的調(diào)試工作,并根據(jù)除塵效果調(diào)整除塵周期。2、清灰周期過長會(huì)清除附著在濾袋上的塵層,這是造成濾袋損壞的主要原因?;覊m周期過短的過濾袋上的灰塵不干凈,阻力逐漸上升,影響灰塵效率,因此除塵設(shè)備制造商在調(diào)整調(diào)整設(shè)備后,盡量不要調(diào)整這些調(diào)整,需要調(diào)整要專家計(jì)算情況風(fēng)量和過濾面積進(jìn)行調(diào)整。3、人們普遍認(rèn)識(shí)到除塵設(shè)備的使用范圍很廣,只有在有灰塵的環(huán)境下才能用,而在運(yùn)行中則需要對(duì)除塵設(shè)備進(jìn)行除塵處理,以達(dá)到要求。在試運(yùn)行時(shí),需要對(duì)單個(gè)部件進(jìn)行檢驗(yàn),此外,還需要通過設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。長期運(yùn)行時(shí),需對(duì)除塵器的性能進(jìn)行全面的測試,主要是通過除塵設(shè)備負(fù)荷的變化來判斷其除塵效果。4、除塵器廠家采用除塵器設(shè)備的企業(yè)為了提高除塵器的除塵效率,必須深入理解除塵器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和調(diào)整方法。設(shè)備安裝調(diào)整初期由專業(yè)技術(shù)人員說明如何使用調(diào)整設(shè)備。我們的設(shè)備在出廠時(shí)經(jīng)過嚴(yán)格的測試,附上產(chǎn)品使用說明書,確保用戶在購買我們的設(shè)備后發(fā)揮優(yōu)異的性能。

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砂石選粉機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)有哪些?1、全新專利構(gòu)思,集懸浮分離技術(shù),預(yù)分級(jí)技術(shù),平面旋渦技術(shù)于一體,雙轉(zhuǎn)選粉機(jī)升級(jí)產(chǎn)品。2、的選粉室采用二次進(jìn)氣,有效控制上升風(fēng)速,改變和控制細(xì)度,二次進(jìn)氣,二次切割粗顆粒,再分級(jí),大大改造成品顆粒級(jí)配,有效提高水泥強(qiáng)度。3、專利技術(shù)放射型撒料盤,分手布料均勻,拋灑懸浮,與氣流構(gòu)兵充實(shí),分手性能大大提高,解決了漿料撒料盤漏料及易磨損問題。4、采用高效低阻旋風(fēng)集料裝置,降低了系統(tǒng)流體阻力,提高了除塵效率。5、粉選機(jī)可以履行無級(jí)調(diào)速。6、多級(jí)襯板的保護(hù)使主機(jī)的使用壽命延長。7、采用葉片式渦輪機(jī)轉(zhuǎn)籠,通過細(xì)小幅度的調(diào)節(jié),方便可靠。8、砂石選粉機(jī)采用負(fù)壓操作,其結(jié)構(gòu)如下:機(jī)電、加速器、主軸、給料口、一次給料盤、二次給料盤、上進(jìn)氣口、料氣混合裝置、轉(zhuǎn)子、導(dǎo)葉、下進(jìn)氣口、出氣口、粗粉入口等。

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砂石選粉機(jī)的進(jìn)料機(jī)的改進(jìn)措施有哪些?1.原因分析,粉料在磨料分布不均的情況下,散粉選擇效果較差,V型分離器分散板或?qū)Я靼迥p嚴(yán)重。因此,判斷是由進(jìn)入v型分離器的材料分布不均勻引起的。2.改革措施,我們使用7根400毫米×60毫米的條帶來焊接V型分離器的入口位置。以發(fā)揮材料的作用。然而,起動(dòng)材料的操作不好。關(guān)機(jī)后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)料口仍然積聚。然后,將耐磨條焊接成角形,并嘗試著改變耐磨條的方向和間距,增加耐磨條的數(shù)量既有效,又有累加現(xiàn)象,而且發(fā)現(xiàn)效果很好,不易積聚。通過在進(jìn)料口進(jìn)行改造,這種材料無法達(dá)到必要的效果。3.改造后的效果,改善砂石粉選機(jī)供給部分后,提高了v型分級(jí)機(jī)的粉選效率,提高了材料系統(tǒng)的運(yùn)行條件。該表的產(chǎn)量增加約20噸/小時(shí)。在轉(zhuǎn)換前、后生產(chǎn)數(shù)據(jù)比較。通過以上數(shù)據(jù)可以看出,砂石選粉機(jī)進(jìn)給滑板的改進(jìn),對(duì)生料系統(tǒng)的運(yùn)行影響很大,尤其是動(dòng)態(tài)分級(jí)器轉(zhuǎn)速和循環(huán)風(fēng)扇電流,同時(shí),原料機(jī)的生產(chǎn)和消耗也減少,對(duì)生料系統(tǒng)的運(yùn)行起著積極作用。

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砂石選粉機(jī)常見的問題處理方法有哪些?1、選粉機(jī)產(chǎn)量突然降低,經(jīng)檢查,管道堵塞嚴(yán)重,出格為旋風(fēng)筒上的回氣管道、岔氣管道,管道截面積減小,風(fēng)扇循環(huán)風(fēng)明顯減少。在沒有足夠風(fēng)量的情況下,將混合粉吹入轉(zhuǎn)籠進(jìn)行分離,然后落到滴流中,拆卸成回粉進(jìn)入磨機(jī)。這就是產(chǎn)量突然下降的原因。處理方法:定期清洗回風(fēng)管。如果回風(fēng)管和岔風(fēng)管上沒有清灰門,應(yīng)打開清灰門。2、粗細(xì)粉不分,產(chǎn)品達(dá)不到目標(biāo),(1)選粉機(jī)的粗粉內(nèi)錐磨損,在高壓風(fēng)的作用下將粗粉吹入細(xì)粉外錐體,結(jié)果一部分粗粉混入產(chǎn)品中??煞謩e在旋風(fēng)筒捅料門處和細(xì)粉下料管處取樣。旋風(fēng)筒樣品篩選符合標(biāo)準(zhǔn),但細(xì)粉下管樣品篩選不合格,可診斷為內(nèi)錐體磨損。處理方法:停機(jī)后,用一個(gè)電燈泡從選粉室的檢討門伸入內(nèi)錐體,維護(hù)人員鉆入外錐體進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)內(nèi)錐體有亮點(diǎn),就是磨損的地方。用電焊條修復(fù)后,可以處理處罰結(jié)果。(2)部分混同粉未經(jīng)轉(zhuǎn)籠分級(jí)而進(jìn)入旋風(fēng)筒。由于長期利用,籠子上的小葉磨損變小,籠子上的法蘭與筒壁和環(huán)形壓板之間的間隙增大,固定籠子的分級(jí)輪座和下料筒的密封圈磨損,籠子分級(jí)輪座的內(nèi)圈和下料筒之間的間隙增大。解決辦法:安裝標(biāo)準(zhǔn)小風(fēng)葉,調(diào)整下料筒與分級(jí)圈的密封。