大連專業(yè)砂石廠選粉機廠
發(fā)布時間:2024-03-13 00:36:53
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除塵裝置清灰時,含塵氣流進入進氣管,再進入除塵器,含塵氣流經(jīng)進氣管后由直線運動變成圓形運動。此時,含塵率高的氣體粉塵顆粒與器壁接觸,失去慣性力,沿壁向下,進入排灰管道。管道內(nèi)含塵氣體溫度的變化會引起鼓風(fēng)機軸線的變形,發(fā)生不平衡現(xiàn)象,運轉(zhuǎn)時會發(fā)生振動現(xiàn)象。1、除塵器的運轉(zhuǎn)狀態(tài)(很多企業(yè)使用的吸塵設(shè)備是袋式除塵器)直接影響能否正常工作。如果處理不當,除塵器設(shè)備可能很快失效。在進行試運行中要做好除塵設(shè)備的調(diào)試工作,并根據(jù)除塵效果調(diào)整除塵周期。2、清灰周期過長會清除附著在濾袋上的塵層,這是造成濾袋損壞的主要原因。灰塵周期過短的過濾袋上的灰塵不干凈,阻力逐漸上升,影響灰塵效率,因此除塵設(shè)備制造商在調(diào)整調(diào)整設(shè)備后,盡量不要調(diào)整這些調(diào)整,需要調(diào)整要專家計算情況風(fēng)量和過濾面積進行調(diào)整。3、人們普遍認識到除塵設(shè)備的使用范圍很廣,只有在有灰塵的環(huán)境下才能用,而在運行中則需要對除塵設(shè)備進行除塵處理,以達到要求。在試運行時,需要對單個部件進行檢驗,此外,還需要通過設(shè)備的運行狀況進行評估和調(diào)整。長期運行時,需對除塵器的性能進行全面的測試,主要是通過除塵設(shè)備負荷的變化來判斷其除塵效果。4、除塵器廠家采用除塵器設(shè)備的企業(yè)為了提高除塵器的除塵效率,必須深入理解除塵器設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況和調(diào)整方法。設(shè)備安裝調(diào)整初期由專業(yè)技術(shù)人員說明如何使用調(diào)整設(shè)備。我們的設(shè)備在出廠時經(jīng)過嚴格的測試,附上產(chǎn)品使用說明書,確保用戶在購買我們的設(shè)備后發(fā)揮優(yōu)異的性能。

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鍋爐布袋除塵器在運行中會遇見哪些問題?對鍋爐布袋除塵器進行改造時,必須注意爐排位置,因為爐排是垃圾焚燒鍋爐中較大的配件,其維修保養(yǎng)費用在生產(chǎn)成本中占很大比例,一旦發(fā)生機械故障,即使只是簡單的順推爐排故障,也會給鍋爐的運行造成很大的負擔,甚至造成鍋爐無法正常運行。因此的有關(guān)人員在檢查爐排時要細心,稍有疏忽就會造成很大的經(jīng)濟損失,而在檢查時,也會忽略爐排工型梁等風(fēng)室部件的問題,沒有仔細觀察風(fēng)孔的運行情況。值得注意的是,爐排故障幾乎都是由于停爐期間維修力度不足,相關(guān)人員維修能力不足,掌握錯誤的操作理念造成的,如爐排孔堵塞等故障,是由于相關(guān)人員在維修過程中,沒有仔細檢查和清理,忽略了風(fēng)孔堵塞這一現(xiàn)象,另外,的人員在維修爐排時,還需要正確的風(fēng)壓和正常的溫度,以免出現(xiàn)故障。您可知道鍋爐布袋除塵器運行中的問題有哪些?1、鍋爐布袋筒初期投入使用或更換許多新的布袋筒后,布袋除塵器廠家為避免油污布袋筒外表出現(xiàn)糊袋,除塵器需要進行預(yù)涂灰,使其表面保留初始灰層,形成良性循環(huán)。2、預(yù)噴前有2臺引風(fēng)機開啟,且開度應(yīng)在40%以上。預(yù)涂灰要求在原來的壓差基礎(chǔ)上追加250~300Pa時停止涂灰,在預(yù)涂灰期間停止脈沖噴霧,不要損傷初始灰層,主機切除大型油槍時停止脈沖噴霧。3、鍋爐起動時,應(yīng)使除塵器旁通。4、投用時的工作環(huán)境:一、投用時的煙氣溫度應(yīng)大于120℃,二、投用時的鍋爐不帶油。5、投入除塵器主路關(guān)旁路時,應(yīng)聯(lián)絡(luò)值長、機組長,留意鍋爐負壓改變。6、鍋爐點火前12小時,灰斗加熱裝置應(yīng)提前投入使用。

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砂石選粉機的進料機的改進措施有哪些?1.原因分析,粉料在磨料分布不均的情況下,散粉選擇效果較差,V型分離器分散板或?qū)Я靼迥p嚴重。因此,判斷是由進入v型分離器的材料分布不均勻引起的。2.改革措施,我們使用7根400毫米×60毫米的條帶來焊接V型分離器的入口位置。以發(fā)揮材料的作用。然而,起動材料的操作不好。關(guān)機后,發(fā)現(xiàn)進料口仍然積聚。然后,將耐磨條焊接成角形,并嘗試著改變耐磨條的方向和間距,增加耐磨條的數(shù)量既有效,又有累加現(xiàn)象,而且發(fā)現(xiàn)效果很好,不易積聚。通過在進料口進行改造,這種材料無法達到必要的效果。3.改造后的效果,改善砂石粉選機供給部分后,提高了v型分級機的粉選效率,提高了材料系統(tǒng)的運行條件。該表的產(chǎn)量增加約20噸/小時。在轉(zhuǎn)換前、后生產(chǎn)數(shù)據(jù)比較。通過以上數(shù)據(jù)可以看出,砂石選粉機進給滑板的改進,對生料系統(tǒng)的運行影響很大,尤其是動態(tài)分級器轉(zhuǎn)速和循環(huán)風(fēng)扇電流,同時,原料機的生產(chǎn)和消耗也減少,對生料系統(tǒng)的運行起著積極作用。

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除塵器是各單位工作環(huán)境的重要環(huán)節(jié),除塵器的除塵效率和壽命直接影響企業(yè)的利益和形象,除塵器能否長期穩(wěn)定運行,延長壽命,砂石除塵器制造商注意到日常維護很重要。1、管理人員應(yīng)熟悉大車的工作原理、性能、使用條件,掌握大車的調(diào)整與維護方法。2、減速器、吸塵器及其他機械運動零件,應(yīng)按規(guī)定注油及換油,如有異常應(yīng)立即排除。3、儲氣罐、氣源三聯(lián)件中的油水分離器應(yīng)每班排污一次,同時每隔3~6月對油水分離器進行清洗一次,定期對儲氣罐、氣源三聯(lián)件進行檢查,及時進行加油。4、如果電磁脈沖閥出現(xiàn)故障,應(yīng)及時排除。如果里面有雜質(zhì)和水分,應(yīng)該清理干凈。如果膜片損壞,應(yīng)及時更換。5、使用定時脈沖控制器時,必須定期測定灰塵周期是否正確。否則,必須調(diào)整。采用定阻脈沖控制器,定期檢查壓力開關(guān)的工作狀況,檢查壓口是否堵塞,清除。6、定期測定生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù),如煙氣量、溫度、濃度等,發(fā)現(xiàn)不正常情況,及時查找原因進行處理。7、啟動時,應(yīng)將壓縮空氣連接到儲氣罐,連接控制電源,啟動排灰裝置。如果系統(tǒng)中有其他設(shè)備,應(yīng)首先啟動下游設(shè)備。8、停機時,工藝系統(tǒng)停機后,應(yīng)保持吸塵器和排氣扇持續(xù)工作一段時間,以除塵設(shè)備中的水分和灰塵。必須注意的是,當吸塵器停止工作時,必須反復(fù)清除吸塵器上的灰塵(可手動清除),清除除除塵濾袋上的灰塵,以防止袋子因水分的影響而。9、停止時,無需切斷壓縮氣源,特別是鼓風(fēng)機工作時,必須向提升閥缸提供壓縮空氣,以確保提升閥的開啟狀態(tài)。10、在正常工作情況下,排灰裝置不能停止工作,否則,灰斗中將很快充滿灰塵,以致溢出進入袋室,迫使排灰裝置停止工作。