黑龍江大型脈沖除塵器廠
發(fā)布時間:2024-10-02 00:32:41
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3、選粉機主軸電動機電流增大,滾筒分級座與下滾筒之間的間隙被混合材料堵塞,形成很大的矛盾力,影響主軸的正常運轉(zhuǎn),增電機的負荷,增加電流,直到電機燒壞。處理方式:①調(diào)整分級圓圈座與下料筒之間的密封②在分級圓圈座的內(nèi)壁上安裝8mm鋼板制作的小刮板,刮下附著在下料筒上的混合材料,處罰電流大的成績。4、選粉效率低,循環(huán)負荷率高,(1)撒料不均勻,分級不清處理方法:①平板噴灑盤改為螺漿噴灑盤;(2)砂石選粉機廠家將光滑的選粉室內(nèi)壁改為波紋噴灑。通過撒料盤將混同料撒在波紋狀的筒壁上,不會直接下墜,而是向中心二次揚升;③將無動力的撒料盤或下墜籠安裝在滴流器上,混合粉進行二次揚升,進一步分離。(2)混同料撒不開①主軸軸承進灰,影響運行,降低主軸轉(zhuǎn)速②主傳動輪皮帶松動,當(dāng)然速度表達到規(guī)定值,但皮帶松動,主軸轉(zhuǎn)速仍不高。處理方式:加強主軸軸承光滑,調(diào)緊皮帶。5、砂石選粉機嚴重跑風(fēng)、漏風(fēng),生產(chǎn)的選粉機在使命中,不打算從各法蘭漏風(fēng),或者風(fēng)從選粉機的材料管返回吸引機,引起環(huán)境感染。每個法蘭密封不嚴,或回風(fēng)管道和細粉鎖風(fēng)閥損壞,外部風(fēng)從回風(fēng)管道和細粉鎖風(fēng)閥吸入,干擾畸形循環(huán)風(fēng)量。引起正負壓不平衡,大于循環(huán)風(fēng)量的風(fēng)從下料管進入抽油機,再從提升機進入磨機,影響選粉產(chǎn)量。處理方法:①填充各法蘭的石棉繩,擰緊螺栓;②修理鎖風(fēng)閥和回風(fēng)管。6、選粉機振動太大,①主軸軸承間隙大,轉(zhuǎn)子不平衡,粉碎分選機振動②撐持選粉機的支架脫焊;③選粉機組大風(fēng)量、小風(fēng)量磨損不一致,或選粉機組轉(zhuǎn)籠柵磨損,造成轉(zhuǎn)籠不平衡,導(dǎo)致磨機振動。工藝:①更換主軸軸承,②應(yīng)更換新葉片,對稱地安裝一組質(zhì)量相同的葉片;③更換新轉(zhuǎn)籠,④加固選粉機托架基礎(chǔ)。

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鍋爐布袋除塵器的運行原則是什么?生產(chǎn)的鍋爐布袋除塵器配置在鍋爐下級空預(yù)器和鼓風(fēng)機之間。鍋爐含塵煙通過布袋入口擋板進入各單元灰斗,隨著煙氣體積的膨脹擴大,煙氣流速急劇下降,大粒粉塵因重力作用直接落入灰斗,其馀小粉塵通過煙氣過濾袋,過濾后的清潔煙氣通過凈氣室、提升閥、出入口煙道隨著時間的推移,過濾袋上積存的灰越來越多,過濾袋表積存的灰達到相應(yīng)的量時(即設(shè)定布袋的阻力值或噴霧時間間間隔),灰控制裝置按設(shè)定程序關(guān)閉上升閥,離線反吹(打開電磁脈沖閥,壓縮空氣進入過濾袋某一單元結(jié)束后,打開提升閥,進入下一單元噴射,依次循環(huán)。同時,的灰塵輸送系統(tǒng)將落入灰斗的粉塵通過壓縮空氣輸送到灰?guī)臁?/p>

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如何分別鍋爐布袋除塵器的優(yōu)劣?鍋爐布袋除塵器優(yōu)劣的分辨:鍋爐袋式除塵器的質(zhì)量鑒別是在原有玻璃纖維袋式除塵器的基礎(chǔ)上進行的。的爐袋設(shè)備可無分室換袋,不單操作簡便,且穩(wěn)定性好,是管理高溫、高濕,具有性能穩(wěn)定強的立窯煙氣處理用設(shè)備。它主要針對窯煙氣所有參數(shù)波動較大的特殊工況條件。優(yōu)化規(guī)劃后,選擇全新概念規(guī)劃的圓筒立體布局。這種布局規(guī)劃不僅簡單、速度合適,而且占地面積小、有用、經(jīng)用。另外,其頂部吸氣,通過中間管導(dǎo)入下椎體,均勻地進入各個房間的計劃,不僅解決了LFEF系列玻璃纖維布袋吸塵器固有的疑問,還解決了堆積的問題和其他玻璃纖維布袋吸塵器各室吸氣不均勻的缺點。

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砂石選粉機常見的問題處理方法有哪些?1、選粉機產(chǎn)量突然降低,經(jīng)檢查,管道堵塞嚴重,出格為旋風(fēng)筒上的回氣管道、岔氣管道,管道截面積減小,風(fēng)扇循環(huán)風(fēng)明顯減少。在沒有足夠風(fēng)量的情況下,將混合粉吹入轉(zhuǎn)籠進行分離,然后落到滴流中,拆卸成回粉進入磨機。這就是產(chǎn)量突然下降的原因。處理方法:定期清洗回風(fēng)管。如果回風(fēng)管和岔風(fēng)管上沒有清灰門,應(yīng)打開清灰門。2、粗細粉不分,產(chǎn)品達不到目標,(1)選粉機的粗粉內(nèi)錐磨損,在高壓風(fēng)的作用下將粗粉吹入細粉外錐體,結(jié)果一部分粗粉混入產(chǎn)品中??煞謩e在旋風(fēng)筒捅料門處和細粉下料管處取樣。旋風(fēng)筒樣品篩選符合標準,但細粉下管樣品篩選不合格,可診斷為內(nèi)錐體磨損。處理方法:停機后,用一個電燈泡從選粉室的檢討門伸入內(nèi)錐體,維護人員鉆入外錐體進行檢查。發(fā)現(xiàn)內(nèi)錐體有亮點,就是磨損的地方。用電焊條修復(fù)后,可以處理處罰結(jié)果。(2)部分混同粉未經(jīng)轉(zhuǎn)籠分級而進入旋風(fēng)筒。由于長期利用,籠子上的小葉磨損變小,籠子上的法蘭與筒壁和環(huán)形壓板之間的間隙增大,固定籠子的分級輪座和下料筒的密封圈磨損,籠子分級輪座的內(nèi)圈和下料筒之間的間隙增大。解決辦法:安裝標準小風(fēng)葉,調(diào)整下料筒與分級圈的密封。